A201系列精梳机上钳板的改造
陕西唐华四棉有限公司 张 雄文章源自两天的博客-https://2days.org/2640.html
钳板是精梳机的关件器材,钳板闭合状态,钳板压力大小等对梳理质量及棉网质量都有很大影响,我们根据A201精梳机的钳板结构,对其进行适当改进,有效地增强了梳理质量,对减少精梳棉网棉结和成纱千米棉结效果显著。文章源自两天的博客-https://2days.org/2640.html
- 改造思路
精梳机上的棉层是在上下钳板钳唇的握持下进行梳理的,上钳板下沿至锡林表面隔距为梳理隔距,一般为0.30mm。当锡林进行梳理时,梳理点和钳板握持点之间有一定距离,这一段的棉层是不能受到锡林的梳理的,称为死隙长度,长度过长将影响梳理效果。上钳唇前侧对棉层头端有一个向下的压力,使棉层和锡林切线方向垂直,便于梳理,在现在的钳板结构设计上,上钳唇下沿比下钳唇下沿高出约2.4mm,我们将上钳唇下沿在刨床上刨去1.4mm,这样不但可以缩短死隙长度,而且又不影响上钳唇对棉层的向下压力。文章源自两天的博客-https://2days.org/2640.html
2.改造方案文章源自两天的博客-https://2days.org/2640.html
图1为改造前的上下钳唇示意图,图中上钳唇下沿与下钳唇下沿的距离为2.4mm,图2为改造后的上下钳唇示意图,将上钳唇在刨床上刨去1.4mm,对表面下行打磨使其光滑、平整。文章源自两天的博客-https://2days.org/2640.html
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- 改造效果
- 1落棉率的对比
将改造后的钳板上车,校正上下钳唇闭合,将钳板座下移,使梳理隔距保持在0.30mm,落棉隔距不变,试验精梳机落棉率。文章源自两天的博客-https://2days.org/2640.html
表1 改造前后落棉率对比文章源自两天的博客-https://2days.org/2640.html
方案 | 落棉率(%) |
改造前 | 23.45 |
改造后 | 24.26 |
对比 | +0.81 |
从试验结果可以看出,改造后机上所有工艺参数均不变,使用相同的小卷,落棉率增加了0.81个百分点,这说明,钳板改造后,梳理作用增强。
3.2半成品质量对比
我们在JC13tex品种上试验,精梳条质量对比如表2。试验在同台精梳机上试验,除保证改造前后落棉不变而调整落棉隔距外,机上其它工艺参数和原料均不变。
表2 精梳棉网质量对比
项目 | 单位 | 改造前 | 改造后 | 对比 |
棉结 | 粒/克 | 10 | 8 | -20% |
杂质 | 粒/克 | 22 | 16 | -27.27% |
合计 | 粒/克 | 32 | 24 | -25% |
从表2中可以看出,改造后精梳棉网质量有明显改善,棉结杂质粒数减少了25%,效果显著。
- 3成纱质量对比
我们用试验的两组精梳条在并条、粗纱、细纱同台同锭位上纺T65/JC35 13tex纱,成纱质量对比如表3。
表3 成纱质量对比
项目 | 单位 | 改造前 | 改造后 | 对比 |
条干CV | % | 14.42 | 14.24 | -0.18 |
细 节 | 个/千米 | 8 | 11 | +3 |
粗 节 | 个/千米 | 59 | 52 | -7 |
棉 结 | 个/千米 | 59 | 46 | -13 |
从表3可以看出,钳板改造后,成纱条干CV%、千米粗节、千米棉结均有所改善,尤其是千米棉结减少达22%。
- 结束语
4.1对A201精梳机钳板进行改造投资少,对质量有明显改善,这是在吸收新型精梳机钳板设计思路的基础上进行的,对老厂技术改造是一个较为理想的方案。
4.2钳板改造时应注意在刨床上加工的精度,尤其是直线度和垂直度,其误差应在0.10mm以内,直线度要求更加严格,这直接影响到锡林的横向梳理隔距的一致性。
4.3改造后对小卷质量要求更严,小卷内的纤维平行伸直度要好,因为钳板改造后,死隙长度变短,若小卷内的纤维伸直度不好,弯勾纤维多,在梳理时将比未改造时更容易损伤纤维,使短绒率增加。
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